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辽阳石化开创国内“板换”烧焦先河

  本报讯  记者张昕报道  “板式换热器以2%氧含量完成0.3MPa、450℃蒸汽条件下恒温恒压12小时试验运行,这是国内首次实现板式换热器烧焦作业。”4月16日,辽阳石化公司芳烃运行部重整装置区工程师杜晓宇说。

  辽阳石化138万吨/年歧化装置板式换热器已连续运行13年,其内部积累的大量脱氢、结焦、碳化胶质物极易导致压差升高,严重影响换热效率,造成加热炉的热负荷增大,燃动能耗升高的问题。经技术团队分析,决定利用大检修时机,采用烧焦手段破解运行瓶颈。

  由于此换热器为国外进口,国内未有烧焦经验,为确保检修作业顺利完成,辽阳石化技术团队提前谋划,深入开展技术交流,进行多轮深度对接,制定了“碱洗+烧焦”检修方案。各部门紧密配合,采取低温低氧、高温低氧、高温高氧三个阶段进行处理,使烧焦过程有序稳定,原计划7天烧焦过程,仅用4天圆满完成。

  在工艺处理后的泄漏试验中,板式换热器真空实验泄漏率仅为0.00052%,各项设备技术参数顺利恢复正常值,成功消除了制约装置长周期、高负荷运行的瓶颈,为装置下一个运行周期安稳运行打下了坚实基础。


责任编辑:程月
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